水輪機(jī)調(diào)速器控制模型的故障診斷探討

時(shí)間:2022-10-08 15:20:12

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水輪機(jī)調(diào)速器控制模型的故障診斷探討

摘要:以2006年投產(chǎn)的某水電廠為例,對(duì)水輪機(jī)調(diào)速器主要任務(wù)建立了簡(jiǎn)化控制模型,經(jīng)電廠兩個(gè)典型功率調(diào)節(jié)異常事件進(jìn)行了診斷分析表明,水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)使用經(jīng)典PID控制,其控制模型可簡(jiǎn)化為工況轉(zhuǎn)換模型、正常調(diào)節(jié)模型;依控制模型建立水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的故障診斷過程更加準(zhǔn)確、快速;監(jiān)控系統(tǒng)需要優(yōu)化調(diào)速器控制的報(bào)警記錄,系統(tǒng)關(guān)鍵性報(bào)警完整性有助于更快捷的發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。

關(guān)鍵詞:水輪機(jī)調(diào)速器;控制模型;故障診斷

水輪機(jī)調(diào)速器是調(diào)節(jié)水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)速的重要設(shè)備[1-2],其主要作用是根據(jù)發(fā)電機(jī)負(fù)荷的增減趨勢(shì),調(diào)節(jié)進(jìn)入水輪機(jī)的水流量,保證水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)速穩(wěn)定(單機(jī)運(yùn)行)。水輪機(jī)調(diào)速器自帶的故障診斷功能,如頻率故障診斷、開度故障診斷等,能夠滿足一般工作的需求,但對(duì)部分調(diào)節(jié)異常事件無法進(jìn)行判斷[3-4]。五凌電力2006年投產(chǎn)的某水電廠,共安裝4臺(tái)單機(jī)255MW混流式水輪發(fā)電機(jī)組,采用適應(yīng)式變結(jié)構(gòu)變參數(shù)并聯(lián)PID雙可編程單比例伺服閥型微機(jī)調(diào)速器(型號(hào)為FWT-100-6.3-STARS),自電廠投產(chǎn)至今多次出現(xiàn)功率調(diào)節(jié)異常的事件。筆者基于水輪機(jī)調(diào)速器的主要任務(wù)建立控制模型,以該水電廠兩起典型功率調(diào)節(jié)異常事件,研究如何快速定位和排查故障。

1水輪機(jī)微機(jī)調(diào)速器控制模型

在比例伺服閥微機(jī)調(diào)速器構(gòu)成的水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,電液隨動(dòng)系統(tǒng)的閉環(huán)是在微機(jī)調(diào)節(jié)器內(nèi)實(shí)現(xiàn)的[5]。整個(gè)系統(tǒng)為經(jīng)典的閉環(huán)控制調(diào)節(jié)負(fù)反饋系統(tǒng),通過對(duì)頻率和有功測(cè)量值與給定值進(jìn)行比較計(jì)算,然后輸出至執(zhí)行器,將消除偏差作為最終調(diào)節(jié)目標(biāo)。并網(wǎng)前,機(jī)組處于空載狀態(tài),此時(shí)調(diào)速器控制水輪發(fā)電機(jī)組跟蹤給定頻率處于頻率調(diào)節(jié)模式。并網(wǎng)后,調(diào)速器主要任務(wù)是控制機(jī)組穩(wěn)定發(fā)電,此時(shí)處于開度(或功率)調(diào)節(jié)模式,頻率、功率、開度調(diào)節(jié)模式的控制切換如圖1所示。在頻率調(diào)節(jié)模式下,調(diào)速器接收到的增/減有功令無效,只有頻率超差時(shí)才能調(diào)節(jié);在功率(開度)模式下,調(diào)速器接收到的增/減有功令與頻率信號(hào)同時(shí)起作用。控制系統(tǒng)在進(jìn)行PID調(diào)節(jié)時(shí),考慮了實(shí)際開度與給定開度的偏差,使機(jī)組能快速跟蹤給定值[6],其調(diào)節(jié)原理如圖2所示。

2兩個(gè)典型功率調(diào)節(jié)故障診斷

2.1無調(diào)功令時(shí)機(jī)組負(fù)荷大幅度異常波動(dòng)

上位機(jī)有功給定在200MW時(shí),3號(hào)機(jī)組有功由200MW→24MW→145MW→30MW→194MW,同時(shí)機(jī)組P/Q限制動(dòng)作,勵(lì)磁系統(tǒng)PSS投入/退出,勵(lì)磁系統(tǒng)欠勵(lì)動(dòng)作,整個(gè)過程持續(xù)約2min,如圖3所示。該事件發(fā)生時(shí),機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行正常的調(diào)節(jié)模型是開度模式。故障發(fā)生前,負(fù)荷穩(wěn)定在200MW,故無調(diào)功令下達(dá),但由于導(dǎo)葉快速動(dòng)作,有功異常波動(dòng)。基于簡(jiǎn)化調(diào)節(jié)模型分析,異常波動(dòng)可能與調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng)異常、微機(jī)調(diào)速器導(dǎo)葉開度反饋異常、監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功令誤動(dòng)、監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)測(cè)有功異常和頻率測(cè)量異常有關(guān)。根據(jù)工況轉(zhuǎn)換模型分析(見圖1),也可能是由于負(fù)載工況與甩負(fù)荷過程來回切換導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生。

2.1.1調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng)異常分析

比例閥或主配卡在關(guān)機(jī)方向時(shí),會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)葉關(guān)閉現(xiàn)象,但因未達(dá)到調(diào)節(jié)目標(biāo),此時(shí)控制系統(tǒng)PLC開度給定會(huì)增加,比例閥始終加開機(jī)信號(hào)。當(dāng)卡塞釋放時(shí),導(dǎo)葉開度會(huì)向開機(jī)方向突變,而實(shí)際并不存在突變,其功率而是從200MW→24MW→145MW→30MW→194MW,故可排除調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng)異常的原因。

2.1.2監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功令誤動(dòng)分析

故障發(fā)生時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)顯示有功功率連續(xù)調(diào)節(jié)命令201.09、194.97MW和194.97MW。調(diào)整功率=目標(biāo)功率-實(shí)際有功功率,當(dāng)調(diào)整功率為正,監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)增加導(dǎo)葉開度令,反之,監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)減少導(dǎo)葉開度令。在目標(biāo)有功功率變化不大的情況下,機(jī)組實(shí)際有功未出現(xiàn)突變,且有功功率與導(dǎo)葉開度同步變化,故基本排除監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功誤動(dòng)的原因。

2.1.3頻率測(cè)量異常分析

根據(jù)機(jī)組調(diào)節(jié)特性曲線,頻率上升至52Hz或頻率在不停波動(dòng)時(shí)會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)葉全關(guān),且調(diào)速器有一次調(diào)頻開度限制,當(dāng)一次調(diào)節(jié)幅度超過10%導(dǎo)葉開度時(shí),限制動(dòng)作。從導(dǎo)葉開度變化曲線分析,未發(fā)生限制動(dòng)作情況,且調(diào)速器、監(jiān)控系統(tǒng)、PMU頻率均未持續(xù)超過50.05Hz,故排除頻率測(cè)量異常的原因。

2.1.4導(dǎo)葉開度反饋突然變大分析

由于比例閥控制輸出=(PID給定開度-實(shí)際開度)×放大系數(shù),導(dǎo)葉開度反饋信號(hào)突然變大時(shí),PLC會(huì)輸出關(guān)閉信號(hào),實(shí)際并未發(fā)現(xiàn)開度突變,故不是開度反饋問題。

2.1.5負(fù)載工況與甩負(fù)荷過程切換分析

負(fù)載狀態(tài)時(shí),GCB或TCB開關(guān)位置信號(hào)誤分將導(dǎo)致調(diào)速器進(jìn)入甩負(fù)荷過程。甩負(fù)荷過程開度給定值,由當(dāng)前開度值直接給定為第一開機(jī)開限值17.5%,此時(shí)為頻率模式控制,若此時(shí)頻率上升則導(dǎo)葉將直接關(guān)至全關(guān)(如圖4所示),若頻率在正常控制范圍內(nèi)導(dǎo)葉將關(guān)至第一開機(jī)開限后不再調(diào)節(jié)(如圖3所示)。觀察故障時(shí),錄波圖導(dǎo)葉開度由53%→17%(約7s)→17%開度(約5s)→41%(約32s)→17%開度(約6s)→增加開度至約50%(約40s)。該變化過程與GCB或TCB開關(guān)位置信號(hào)動(dòng)作情況相吻合(即誤分→正常→誤分→正常)。鎖定故障后,檢查3號(hào)機(jī)GCB與TCB開關(guān)信號(hào)回路,發(fā)現(xiàn)該信號(hào)接至調(diào)速器電氣柜內(nèi)一端子松動(dòng),故判斷本次故障為此端子松動(dòng)造成。

2.2上位機(jī)發(fā)減功令無效該水電廠

1號(hào)機(jī)組帶220MW負(fù)荷運(yùn)行,4min內(nèi)(13:01:49至13:05:41)集控給定有功180、160、150MW,單步減有功6次,機(jī)組負(fù)荷仍保持220MW。發(fā)生該事件時(shí),機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行正常的調(diào)節(jié)模型是開度模式。根據(jù)簡(jiǎn)化調(diào)節(jié)模型判斷,可能與調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng)卡塞、調(diào)速器導(dǎo)葉開度反饋信號(hào)異常、監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功令異常、監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)測(cè)有功異常、頻率測(cè)量異常等有關(guān)。也有可能是工況轉(zhuǎn)換及控制模式轉(zhuǎn)換問題,即當(dāng)開度模式切至頻率模式時(shí)將導(dǎo)致監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)功令無效。

2.2.1監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)節(jié)令異常分析

1)集控發(fā)有功調(diào)節(jié)令未傳至現(xiàn)地LCU。檢查故障時(shí),網(wǎng)絡(luò)通訊無異常報(bào)警,且多次下令數(shù)據(jù)均丟失可能性極小,此前PLC調(diào)功程序也一直運(yùn)行正常。停機(jī)后,集控上位機(jī)發(fā)減有功令,檢查現(xiàn)地LCU內(nèi)部程序接收命令均正常。2)現(xiàn)地LCU硬件回路故障。檢查L(zhǎng)CU開出模塊、減功繼電器J21、調(diào)速器至監(jiān)控減功回路正常,現(xiàn)地強(qiáng)制動(dòng)作J21繼電器,調(diào)速器接收信號(hào)正常,故排除現(xiàn)地LCU硬件回路故障的原因。3)有功功率實(shí)際反饋值異常。當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)下達(dá)有功給定時(shí),每次實(shí)測(cè)有功值都與給定值相同,因此不進(jìn)行功率調(diào)節(jié),進(jìn)而調(diào)功無效。但從過程來看,變送器采集的機(jī)組實(shí)發(fā)有功始終有值且不與有功給定值相同,故排除有功功率實(shí)際反饋值異常的原因。

2.2.2調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng)故障

若比例伺服閥卡死在中間位置,會(huì)使減有功令無效,但故障時(shí)將調(diào)速器切至現(xiàn)地操作控制正常,故排除調(diào)速器機(jī)械液壓系統(tǒng)故障的原因。

2.2.3調(diào)速器導(dǎo)葉開度及頻率信號(hào)擾動(dòng)

1)導(dǎo)葉開度擾動(dòng)。PID調(diào)節(jié)量正常變化時(shí),導(dǎo)葉開度信號(hào)擾動(dòng),擾動(dòng)量與PID調(diào)節(jié)量相同,將導(dǎo)致輸出比例閥調(diào)節(jié)信號(hào)為0,因此不進(jìn)行調(diào)節(jié)。但從錄波圖上看,調(diào)速器導(dǎo)葉開度信號(hào)無異常,故排除導(dǎo)葉開度擾動(dòng)的原因。2)頻率信號(hào)擾動(dòng)抵消上位機(jī)調(diào)功令。頻率信號(hào)擾動(dòng)時(shí),頻率增量與監(jiān)控調(diào)節(jié)減量相互抵消,導(dǎo)致減有功令失效。如圖5所示,頻率存在擾動(dòng),錄波顯示最小頻率小于49.95Hz。在檢查過程中進(jìn)行了相關(guān)的模擬實(shí)驗(yàn),根據(jù)在調(diào)速器模擬PLC上試驗(yàn)可知,當(dāng)頻率在49.5~50Hz之間往復(fù)變化時(shí),PID計(jì)算給定的導(dǎo)葉開度會(huì)一直累加,直到頻率不再發(fā)生異常突變。但這種增量在沒有人工干預(yù)時(shí)與上位機(jī)調(diào)功減量同步變化且完全抵消的可能性較小,故排除頻率信號(hào)擾動(dòng)抵消上位機(jī)調(diào)功令的原因。

2.2.4開度模式切至頻率模式分析

當(dāng)機(jī)頻在50.5~55Hz或45~49.5Hz頻率區(qū)間內(nèi)超過0.4s時(shí),調(diào)速器則會(huì)從開度模式切換至頻率模式,且頻率恢復(fù)正常后不會(huì)自動(dòng)切回開度模式。檢查上位機(jī)正常開停機(jī)報(bào)警記錄,調(diào)速器控制模式切換無報(bào)警,且因監(jiān)控系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)為秒級(jí),頻率實(shí)際跳變幅度和時(shí)間無法監(jiān)測(cè)。隨后開機(jī)試驗(yàn),在空載運(yùn)行中監(jiān)測(cè)到一次頻率擾動(dòng),實(shí)際最大頻率達(dá)到51.5Hz,導(dǎo)葉開度波動(dòng)達(dá)到7%,如圖6所示。表1為程序監(jiān)視時(shí)測(cè)量的頻率擾動(dòng),從表1可知最大擾動(dòng)頻率達(dá)到了78.2Hz,隨后實(shí)際導(dǎo)葉開度開始動(dòng)作,真實(shí)頻率相應(yīng)改變。故調(diào)速器頻率擾動(dòng)造成開度模式切回頻率模式調(diào)功令失效的可能性最大。

3結(jié)語

1)水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)是一個(gè)經(jīng)典的負(fù)反饋閉環(huán)控制系統(tǒng),使用經(jīng)典PID控制,其控制模型可簡(jiǎn)化為工況轉(zhuǎn)換模型、正常調(diào)節(jié)模型。2)基于控制模型建立水輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的故障診斷時(shí),其診斷效果更為準(zhǔn)確、快速。3)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)化調(diào)速器控制的報(bào)警記錄,系統(tǒng)關(guān)鍵性報(bào)警完整性有助于更快捷的發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象。4)從兩種典型功率調(diào)節(jié)異常可以看出,該水電廠老式調(diào)速器控制邏輯需要進(jìn)一步優(yōu)化,以保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

作者:熊卓 單位:湖南五凌電力工程有限公司

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